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某电厂玻璃钢脱硫塔连续运行15年性能评估报告

来源:公司动态 / 时间: 2025-12-16

某电厂玻璃钢脱硫塔连续运行 15 年性能评估报告

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在火电行业环保治理领域,玻璃钢脱硫塔以轻量化、耐腐性。考参践实供提长延命强、性价比高的优势广泛应用,但在高温、高硫、高尘的复杂工况下,多数设备实际寿命仅 8-10 年。某电厂 2010 年投运的 2 台玻璃钢脱硫塔,历经 15 年连续运行,累计处理烟气超 1200 万 Nm³,至今仍保持稳定达标排放。本文通过实测数据、结构检测及运维复盘,全面评估该套玻璃钢脱硫塔的长期运行性能,为行业同类设备寿命延长提供实践参考。

一、评估基础:设备概况与工况背景

1. 设备核心参数

  • 塔体规格:单塔直径 14m,塔高 42m,采用双酚 A 乙烯基酯树脂 + 无碱玻璃纤维布复合结构,内壁涂刷 5mm 耐腐胶衣层,关键部位缠绕 3 层碳纤维布增强;
  • 处理规模:单塔设计烟气处理量 20 万 Nm³/h,配套石灰石 - 石膏湿法脱硫工艺,喷淋层 3 层布置,间距 1.8m;
  • 运行时长:2010 年 6 月 - 2025 年 6 月,累计运行超 13 万小时,年均停机检修时间≤72 小时。

2. 运行工况特点

  • 烟气温度:正常工况 110-130℃,瞬时最高 150℃,含硫量 3000-8000mg/Nm³;
  • 介质环境:浆液 pH 值长期维持 6.0-6.5,氯离子浓度年均 1200-1400mg/L,含尘量入口≤30g/Nm³;
  • 环保要求:历经 3 次排放标准升级,从初始 200mg/Nm³ 降至当前 35mg/Nm³,设备持续适配达标。

二、核心性能评估:15 年运行数据实测

1. 脱硫效率与排放指标

  • 长期稳定性:15 年间脱硫效率从初期 99.2% 缓慢降至 98.5%,2025 年实测出口二氧化硫浓度≤28mg/Nm³,远低于国标限值;
  • 能耗变化:单位烟气处理电耗从初期 0.85kWh/1000Nm³ 升至 0.92kWh/1000Nm³,增幅仅 8.2%,低于行业平均 15% 的衰减水平;
  • 耗材消耗:石灰石单耗维持在 62-65kg / 吨硫,较初期仅增加 3.5%,未出现因设备老化导致的耗材激增问题。

2. 结构完整性检测

  • 塔体强度:超声波检测显示,塔体平均壁厚仍保持 18-20mm(设计壁厚 16mm),关键受力部位无明显变形,法兰连接处密封完好;
  • 防腐性能:内窥镜检测内壁防腐层无大面积脱落,仅进气口局部出现 0.3-0.5mm 划痕,经电火花检漏未发现漏电点,防腐层完好率达 96%;
  • 组件状态:喷淋嘴更换率累计 65%,循环泵叶轮更换 3 次,填料层未出现严重结垢或磨损,整体组件完好率≥85%。

三、性能保障关键:15 年运维核心策略

1. 材质选型与结构优化

  • 树脂升级:初期采用双酚 A 乙烯基酯树脂,2018 年大修时将进气口区域升级为酚醛环氧乙烯基酯树脂,耐温性提升至 150℃,抗浓酸腐蚀能力增强 40%;
  • 预处理强化:2015 年增设旋风除尘 + 喷淋预洗二级预处理系统,入口粉尘去除率从 75% 提升至 90%,减少塔体冲刷磨损;
  • 排浆系统改造:2020 年更换大口径排浆管道,增设浆液缓冲罐,避免杂质沉积导致的局部腐蚀。

2. 精细化运维机制

  • 定期检测:每月开展浆液离子浓度检测,每季度采用内窥镜检查防腐层,每年委托第三方进行塔体壁厚与强度检测;
  • 精准调控:配备自动加药系统,根据烟气硫含量动态调整浆液 pH 值,避免酸性腐蚀加剧;安装温度联锁装置,超 130℃自动开启降温系统;
  • 微创修复:发现防腐层局部损伤时,采用 “打磨 - 涂覆树脂 - 缠绕纤维布” 三步修复法,累计修复面积≤8㎡,未进行大规模塔体改造。

3. 关键组件升级

  • 耐磨配件替代:2017 年将普通喷淋嘴更换为碳化硅材质,使用寿命从 1.5 年延长至 3 年;
  • 除雾器优化:2022 年更换屋脊式除雾器,叶片间距加密至 25mm,减少浆液夹带对塔体的腐蚀;
  • 国产化替代:累计完成 12 项进口备件国产化改造,降低维护成本 30%,同时提升配件适配性。

四、评估结论与行业启示

1. 评估结论

该套玻璃钢脱硫塔连续 15 年运行后,核心性能指标衰减平缓,结构完整性良好,仍具备 3-5 年稳定运行潜力,实现了 “超设计寿命” 运行目标。其关键成功在于:材质选型与工况高度适配、精细化运维贯穿全生命周期、针对性技术改造及时补位,验证了玻璃钢脱硫塔在科学管控下达成 15 年以上寿命的可行性。

2. 行业实践启示

  • 选型优先:高硫高温工况应首选双酚 A 乙烯基酯树脂或酚醛环氧乙烯基酯树脂,关键部位强化碳纤维布增强;
  • 运维核心:建立 “温度 - 介质 - 结构” 三维监测体系,避免氯离子超标与瞬时高温对塔体的损伤;
  • 改造原则:采用 “微创升级” 模式,针对薄弱环节进行精准改造,避免大规模停机带来的产能损失。

结语

在环保要求日益严苛的背景下,玻璃钢脱硫塔的长期稳定运行不仅能降低企业运维成本,更能提升环保合规性。某电厂 15 年的实践证明,通过 “科学选型 + 精准运维 + 适度改造” 的全流程管控,可有效突破玻璃钢脱硫塔的寿命瓶颈。未来,随着防腐材料与智能化运维技术的升级,玻璃钢脱硫塔有望实现 20 年以上的超长寿命运行,为火电行业绿色低碳发展提供更可靠的设备支撑。

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